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摘要:鄂尔多斯盆地靖边气田南部奥陶系马家沟组马五1+2亚段白云岩储层由于风化岩溶作用形成了复杂的孔隙系统,孔隙结构的复杂性增强了储层的非均质性和各向异性,也增加了储层有效性评价的难度。通过钻井取心和录井资料标定常规测井曲线,结合压汞、铸体薄片、成像测井、核磁共振测井及试气资料,分别从影响储层孔隙结构的岩性、缝洞、物性、平面分布等方面对该层段进行了储层有效性综合评价,形成了一套适合该地区储层的测井有效性评价标准,并建立了具有不同孔隙结构储层的测井识别模式。研究结果表明:岩性较纯的细粉晶云岩孔隙结构较好、缝洞配置良好、基质物性好,因而储层有效性好,产能相对较高;向东和东北倾斜的古地貌对储层的分布具有明显的控制作用,由西向东及由西南向东北方向的储层,其有效性逐渐变差,产能逐渐降低。所得到的储层有效性评价指标在相同岩溶机理形成的其他地区也具有一定的适用性,只需根据具体储层特征和试气结果进行标定,适当调整标准即可使用。
摘要:目前对火山岩油气藏储层形成的控制因素、油气运聚机理认识不清,现有油气勘探理论不能有效指导火山岩油气藏勘探,导致其勘探潜力被严重低估。为此,通过剖析中国东、西部典型火山岩油气藏的成盆背景、储层形成与分布、油气运聚规律等,明确了中国东、西部火山岩油气藏不同的形成机制,首次提出了"相—面控储、断—壳控运、复式聚集"的火山岩油气藏运聚成藏机理,即岩性岩相界面、不整合面或火山旋回界面、期次界面控制了优质储层的发育;油源断层控制油气垂向运移,风化壳则控制油气侧向运移(火山岩油气运聚成藏过程的数值模拟实验结果表明,断裂与裂缝控制了天然气的输导通道,裂缝改善了低孔隙度、低渗透率火山岩的孔渗特征,提高了油气运移效率);火山多期次喷发,各期喷发界面(喷发间断界面、岩性岩相界面)顶部发育风化淋滤作用形成的有效孔隙,纵向可形成多层有效储层,从而使得同一成藏背景下发育多层系、多类型火山岩油气藏。该创新性研究成果拓展了火山岩油气勘探层系和领域,丰富和完善了油气藏勘探理论。
摘要:俄罗斯天然气工业公司总裁米勒近日在接受媒体采访时表示,该公司正与中国方面研究签署新供气合同可能性,可将中俄“西线”天然气管道年供气量从目前计划的300×10^8m^3增加至1000×10^8m^3,西西伯利亚气田具备相应的供气能力。
摘要:为深入研究渝东北地区奥陶纪—志留纪黑色页岩垂向上沉积环境的精细变化,指导区域页岩气的勘探及相关研究,对四川盆地渝东北地区田坝剖面上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组黑色页岩进行了系统实测和连续采样,并开展了详细的元素地球化学研究。结果表明:①田坝剖面构造位置处于扬子北缘被动大陆边缘,主要接受陆源的细碎屑沉积,基本不受热水沉积作用的影响,但同时存在北边华北板块南缘活动陆缘大陆岛弧火山碎屑沉积的作用;②黑色页岩总体形成于水体缺氧、具有一定分层的硫化还原环境,早期水体强烈还原,而在龙马溪晚期水体变浅,沿剖面向上,水体还原性逐渐减弱;③生物生产率在龙马溪中期最高,该时期由于缺氧分层,水体有机质保存较多,其次为龙马溪晚期,但该时期由于水体变浅及溶氧量的增多使得更多的有机质被氧化分解,而五峰期及龙马溪早期尽管生物生产率不高,但由于水体较深,底层水体的缺氧使得大部分有机物得以保存。
摘要:据华尔街日报消息,中国将在伊朗和巴基斯坦之间建设一条造价近20亿美元的天然气管道,这条天然气管道将有助于巴基斯坦解决能源极度短缺的问题。 巴基斯坦正在与中国石油天然气集团公司的子公司中国石油天然气管道局磋商建一条长达700公里的天然气管道,这条管道将连接巴基斯坦的港口城市瓜达尔(Gwadar)和讷瓦布沙阿(Nawabshah),而在讷瓦布沙阿这条管道将连接巴基斯坦现有的天然气分流管道网络。
摘要:延长气田位于鄂尔多斯盆地一级构造单元陕北斜坡中南部,是一个新探明的天然气富集区,对烃源岩的研究评价工作相对较薄弱,制约了该区的油气勘探进展。为此,通过对大量新探井岩心样品的有机质丰度、有机质类型、有机质成熟度等资料的综合分析,探讨了该气田上古生界烃源岩的展布特征、地球化学特征和生排烃特征。结果表明:①煤岩为该区最好的烃源岩,其有机碳含量介于60.18%~86.89%,累积厚度介于6~18m,是该区上古生界天然气最主要的烃源岩,而泥岩则是天然气的第二位供应者,其中山西组泥岩属中等—很好的烃源岩,太原组和本溪组泥岩为好—很好的烃源岩;②烃源岩干酪根的类型主要为腐殖型,其Ro多大于2.0%,已进入过成熟—干气阶段;③上古生界烃源岩在中晚侏罗世—早白垩世末处于大量生排烃期,现今生烃强度介于(25~65)×108m3/km2,现今排烃强度介于(15~60)×108m3/km2,煤的生排烃强度大于泥岩。
摘要:2015年4月11日,经过连续4个月的安全生产和平稳运行,中国石油庆阳石化公司(以下简称庆阳石化)年30万吨液化气深度脱硫醇一超重力法碱液循环再生技术工业试验装置通过72个小时生产标定,其产品质量、能耗物耗和环保排放指标均优于工业试验预期目标。这标志着中国石油石油化工研究院(以下简称石化院)自主研发的,兼顾液化气深度脱硫和碱渣大幅减排的大型化、工业化应用开发取得成功,在液化气下游加工综合优化和质量效益提升上获得突破。
摘要:目前在计算近井地带硫沉积时普遍采用Roberts模型,由于忽略非达西作用以及压力引起参数变化的影响,导致近井地带硫饱和度预测不准确。为此,在分析非达西作用以及气体参数变化对硫饱和度影响的基础上,考虑气体参数及单位压降下硫溶解度的变化值(dc/dp)随压力的变化情况,提出了一个改进的考虑非达西作用的近井地带硫饱和度预测模型。研究结果认为:①气体参数变化对硫饱和度预测有着重要的影响,Roberts模型过低估计了硫沉积的速度,新提出的模型能够较为准确预测含硫饱和度;②新提出的模拟计算结果表明,高速非达西流产生的较大压降会加速硫析出。因此,采用气藏工程方法预测近井地带硫饱和度时,非达西作用以及压力引起参数变化等因素不容忽视。该研究成果对酸性气藏的硫沉积评价具有一定的指导意义。
摘要:鄂尔多斯盆地苏里格气田上古生界气藏在开发中产生一定量的凝析油,含量约为10g/m3,属于微含凝析油气藏,如果生产初期配产过大,那压力下降就会过快。在反凝析作用下,凝析油在近井地带析出形成多相流,堵塞微孔隙和吼道,导致气相渗透率降低,使得气井产量大幅下降,部分被封闭的天然气无法采出,层内凝析对储层的伤害有可能是永久性的。为此,通过对该气藏层内反凝析机理、层内凝析影响因素的分析及室内试验,再使用新建立的三维数学模型对单井进行预测,结果表明该气藏"三低"(低孔、低渗、低产)特征加剧了凝析液对储层的伤害。同时还分析了气井产能降低的根本原因,并对气井生产管理提出了建议:①在保护开采阶段,投产初期应合理配产,以低于无阻流量的1/5~1/8配产,尽可能延长露点线以上开采时间,使凝析油尽可能不在地层中析出;②在反凝析阶段,要在系统研究的基础上得出准确的相态图,要快速通过该阶段尽早进入蒸发阶段,使已经凝析出来的凝析油再次蒸发汽化,从而降低储层污染。该研究成果对苏里格气田上古生界气藏的科学开发以及进一步提高采收率具有重要意义。
摘要:凝析气藏反凝析污染严重影响气井产能,正确评价反凝析污染程度,寻找合适的解除反凝析污染方法,对提高凝析气藏采收率具有重要意义。根据石油天然气行业标准SY/T5542—2009油气藏流体物性分析方法,以及BK气藏现场PVT资料,采用地面分离器气和分离器油配制了两种不同凝析油含量的凝析气样品,并在PVT仪中进行高压物性分析实验。分别将配置的两种不同凝析油含量的凝析气样进行气源与岩心联合衰竭模拟近井区凝析油污染,岩心单独衰竭模拟远井区凝析油污染,共进行了4组长岩心实验,通过测定气测渗透率定量比较了两种不同凝析气的反凝析污染程度,同时还开展了5组解除反凝析污染实验:注入0.1烃类孔隙体积(HCPV)干气、注0.05HCPV甲醇+0.05HCPV干气、注0.1HCPV氮气、提高温度15℃、提高温度30℃。实验结果显示:上述5种方案均在一定程度上缓解了反凝析污染,而对于BK凝析气藏而言,则推荐采用注干气和甲醇+注干气这两种方案来解除反凝析污染。
摘要:中海油田服务股份有限公司(以下简称中海油服)所属的“海洋石油981”钻井平台顺利完成海外首口深水井钻井作业,已于2015年4月6日起航回国。“海洋石油981”这次海外作业是中海油服继“先锋”号、“进取”号、“创新”号3座深水半潜式钻井平台走出国门之后,我国自主设计建造的深水高端装备参与国际市场角逐迈出的又一重要步伐。
摘要:塔里木盆地轮台凝析气田的底水沿高渗透带突进后,液相占据主要通道形成水封气,从而造成气井停喷。这种情况下,一般没有很好的治理手段,使用前期堵水、上提避水等治理措施也都基本无效。基于多年的探索研究,提出了"由堵改疏"的治理思路,即通过注氮气与地层剩余气沟通形成气体连续相,以达到恢复气井产能的目的。为此,开展了注氮气压锥机理、选井标准和注气参数优选设计等试验研究,注入膨胀性好、经济安全的氮气从水脊顶部薄弱处突破水锥屏障,使被液相占据的渗流通道重新开启,并与地层凝析气形成连续相,恢复自喷;根据压力变化将作用过程分为注入氮气压缩井底水脊、突破水锥屏障、稳定注气与地层凝析气形成连续相、焖井压锥降低水锁效应4个阶段。在S3-1井进行现场应用,日增油12.3t,日增气2.8×10^4m^3,累计增油820t,累计増气211×10^4m^3,增产效果显著。该工艺对类似凝析气井治理有一定指导意义,可以推广应用到其他凝析气田。
摘要:四川盆地东北部罗家寨气田具有高含H2S、高压、高产等特点,钻井过程中面临喷、漏、塌、卡、斜、硬、毒等难题。为此,以高含硫气井安全高效钻完井为目标,将目前先进的钻完井工艺技术进行了技术集成应用;按照国际一流水准的HSE管理体系要求,充分利用JSA、BBS卡、PTW、SWA、上锁挂签等安全工具,对各个专业化施工单位进行安全、环境及质量的全过程受控管理,真正做到界面清晰、衔接有序、高效运作。现场应用效果表明:①合成基钻井液完全满足本区域高含硫气井钻井要求;②PDC+旋转导向+随钻测井测斜+循环堵漏短节配套井下工具能满足高钻速、井眼轨迹优质、精控钻井液密度、及时应对堵漏等要求,且能钻达固井井深即可下套管;③采用封隔式尾管悬挂器为主体的防气窜配套工艺技术,配合使用弹性水泥浆体系,成功解决了喇叭口窜气问题,完全满足了后续作业对井筒完整性的要求;④LJ20井钻井周期较该气田平均钻井周期缩短了20%,平均机械钻速提高了41%,创造了该地区钻井的新纪录。所形成的钻完井配套技术可以有效地指导类似地区高含硫气田的安全高效开发。
摘要:2014年我国石油勘查新增探明地质储量第8年超过10×10^8t,全国天然气、页岩气和煤层气等能源类气体新增探明地质储量总量创历史最高水平。
摘要:深井固井中水泥浆和钻井液界面接触污染是一项危及施工安全的技术难题。为此,以川渝气田为例,有针对性地开展了固井中流体相容性的室内实验与分析。实验测定了目前常用的钻井液处理剂对常规密度水泥浆流动度、稠化时间的影响;利用红外光谱分析、电镜扫描、X射线衍射分析获得了聚丙烯酰胺钾盐(KPAM)和生物增黏剂的红外光谱数据,以及添加处理剂的水泥浆的红外光谱、电镜扫描、X射线衍射分析数据;同时还探讨了常用钻井液处理剂对固井水泥浆的污染机理。实验结果表明,KPAM和生物增黏剂等处理剂为高分子,其长链易吸附水泥浆中的水泥颗粒形成混合网状结构,造成水泥浆颗粒团聚增稠,进而失去可泵性。最后建议,进一步完善钻井液处理剂对固井水泥浆污染影响的评价实验方法,尽早形成一种能帮助解决固井水泥浆污染问题的规范标准,以便为固井前钻井液性能调整、钻井液处理剂合理选材、新的钻井液处理剂研发等提供技术参考。
摘要:位于四川盆地西北部的九龙山构造属于多产层超高压气藏,地质条件复杂,深井钻进过程中,三叠系雷口坡组—嘉陵江组地层缩径卡钻、嘉二段盐水侵、飞仙关组—吴家坪组漏喷同存等故障频发,严重影响了深部井段的钻井安全、加长了钻井周期。为此,通过总结九龙山构造深井钻井施工的特点与难点,以及已钻井常规井身结构不足的原因,结合建立的地层三压力剖面上存在的必封点位置,进而提出了一套深井非常规井身结构优化设计方案,即在深部井段提供3层套管层次,以满足分隔深部窄密度窗口井段地层的要求且可灵活调整,同时下部井段的固井环空间隙能够保证注水泥的基本要求。该设计方案在龙004-X1井实践获得成功,平均机械钻速达到了1.89m/h,钻井周期缩短至418d,同比邻井事故复杂损失时间降低了2589h,满足了该区深井安全快速钻井的需要,为该区开发二叠系超高压气藏积累了宝贵的经验。
摘要:2015年4月7日,由中国海洋石油总公司(以下简称中国海油)海油工程股份有限公司完成的科技成果项目“复杂地质条件下的长输海底管道技术研究与应用”获得国家安全生产监督管理总局第六届安全生产科技成果奖一等奖,这也是中国海油首次获得部级安全生产科技类最高奖项。
摘要:随着国家环保标准的日益严格,节能减排、清洁生产对硫磺回收尾气处理工艺和催化剂都提出了更高的要求,克劳斯尾气加氢催化剂逐渐由常规加氢催化剂转变为低温加氢催化剂。为此,重点介绍了低温加氢水解催化剂技术的研发、催化剂制备及工业应用情况。针对低温加氢过程中的SO2加氢反应和有机硫水解反应特性,提出了加氢型催化剂和水解型催化剂组合使用的新工艺,分别研发了适合低温条件下使用的低温加氢催化剂和低温水解催化剂,将两种催化剂组合使用,使传统的加氢反应器入口温度由280℃降至220℃,同时SO2的加氢转化率提高到超过99%。为进一步提高有机硫水解率,还开发了低温有机硫水解催化剂。实验室研究两种催化剂按体积比为5∶5组合使用时尾气总硫含量(体积比)最低可达131×10-6。该催化剂在15家单位的17套硫磺回收尾气处理装置上获得了工业应用,其中中国石化金陵石化分公司的尾气排放浓度低于77.9mg/m3,装置总硫回收率达到99.97%,应用效果良好。