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摘要:采用磷酸活化褐煤半焦为载体,负载多种金属氧化物制备了催化裂化(FCC)柴油吸附脱硫剂。煅烧温度、载样种类、浸渍比、煅烧时间和浸渍时间等因素都会对脱硫剂的性能产生显著的影响,按正交实验设计方法,采用FCC柴油为原料,考察了这5种因素对脱硫活性的影响。结果表明,半焦载体的煅烧温度对于脱硫活性的影响最为显著,最佳的煅烧温度为700℃,其他影响因素依次为:载样种类CuO、浸渍比1.5:1、煅烧时间1.5h和浸渍时间20h。实验还考察了采用最佳制备条件得到的吸附脱硫剂在空速为2h^-1和120℃条件下的脱硫性能,并对其失活样品在350℃进行水蒸气再生。结果表明,无论是新鲜脱硫剂还是再生样品,其脱硫率都随脱硫时间的延长而下降,且再生后脱硫剂脱硫效果明显下降。
摘要:传质系数是决定气升式反应器传质特性的主要参数之一,文中介绍了一种新型的将陶瓷膜曝气系统与外环流反应器耦合的外环流膜反应器,考察了不同曝气气量,曝气压力,曝气方式以及曝气位置条件下反应器中体积传质系数的变化情况。结果表明,曝气气量,曝气压力,曝气孔孔径都能影响体积传质系数,孔径的影响尤为显著,采用膜微孔曝气,体积传质系数相比曝气头曝气提高近2倍。将膜管曝气和曝气头曝气耦合起来,可在获得良好气液循环的条件下有较大的气液接触面,从而优化气液传质。
摘要:分别选择1,1,1-三氯乙烷和四氯化碳为萃取溶剂,研究液液萃取法浓缩糠醛过程,以UNIQUAC方程为平衡模型,建立逆流模拟计算框图,计算结果表明1,1,1-三氯乙烷和四氯化碳是糠醛浓缩的有效溶剂,在N=4时,分离后糠醛质量分数达99.3%以上,萃余液中糠醛质量分数可降至0.07%以下,以1,1,1-三氯乙烷为萃取剂,分离后糠醛质量分数达99.9%以上,收率达到98.5%以上;在模拟计算的基础上,建立液液萃取装置并进行试验,试验和模拟结果基本一致,研究结果为进一步放大试验研究提供了有效的依据。
摘要:对钛-水二相闭式热虹吸(Ti/H2O TPCT)管进行了传热性能实验研究,并与相同规格的碳钢-水二相闭式热虹吸管进行了对比。实验数据表明:2种热虹吸管蒸发段换热系数差异很小,均可用Imura关系式进行模拟计算;钛-水热虹吸管冷凝段换热系数为碳钢-水热虹吸管的2—4倍之多,且不服从经典的Nusselt竖直壁面膜状冷凝理论公式。通过分析得到产生这种现象的主要原因是水蒸气在钛、碳钢表面的冷凝机理有所不同,在碳钢表面为完全的膜状冷凝,而由于钛表面能比较低,水蒸气在钛材表面为滴状冷凝和膜状冷凝共存的混合冷凝形式。
摘要:为了便于消除或控制室内挥发性有机化合物(VOCs),分析了VOCs在室内环境中的扩散规律。基于不可逆过程热力学原理,在考虑交叉耦合扩散效应的基础上,建立了3个物理量的梯度驱动下封闭空间内自然对流传热传质的数学模型。采用数值方法研究了室内环境中同时存在温度梯度、湿度梯度和VOCs浓度梯度时的自然对流传热传质现象,并着重考察了多物理量的梯度耦合作用下热附加扩散效应对传热传质的影响,展示了流场、温度场和浓度场等热附加扩散准则数STC的变化状况,研究结果表明,多物理场中热附加扩散效应对传热传质具有一定的影响,且具有复杂多解性。
摘要:纺丝液喷出流量对中空纤维膜的形态和性能具有重要影响,而纺丝液的喷出流量与其黏度和压强关系密切。试验首先以二甲基乙酰胺为溶剂,聚砜为聚合物,聚乙烯基吡咯烷酮和丙酮为添加剂配制纺丝液,研究纺丝液喷出流量分别与其黏度和压力的关系;然后,研究纺丝液喷出流量数学模型;最后,以二甲基乙酰胺为溶剂,聚醚砜为聚合物,聚乙烯基吡咯烷酮和丙酮为添加剂配制纺丝液,对模型进行验证。研究表明:纺丝液喷出流量与黏度关系为Q∝μ^-1.08,与压强关系为Q∝p^1.18,对试验所用设备,纺丝液喷出流量Q=426μ^-1.08p^1.18。验证结果表明,该模型具有较普遍适用性,对中空纤维膜的制作和研究具有重要的指导意义。
摘要:XD-1型锥度螺旋填料独特的锥度螺旋结构能使气液二相南逆流接触转变为错流接触,使之与常规填料有完全不同的流体力学特性。在Ф80mm的冷模实验塔内,用空气-水物系测定了填料的流体力学特性,还与θ环、拉西环和丝网波纹填料进行了比较。实验结果表明,在相同喷淋密度下,锥度螺旋、拉西环、θ环和波纹丝网4种填料的空隙率之比为:0.823:0.781:0.947:0.855时,单位填料层压降之比为:0.58:1.35:1.08:0.65,泛点气速之比为:0.725:0.280:0.658:0.703。
摘要:在水平T型分支管道中,用压缩空气作为输送气体,对平均粒径为0.25μm和0.5mm的砂石进行气力输送试验。通过试验和GRNN神经网络对输送表观气速和两分支管路流量控制阀开度发生变化时,各分支管路中的阻力特性进行了研究。结果表明:随着表观气速的逐渐减小和两分支管路流量控制阀开度差值的增加,各分支管路中的阻力特性相应地发生了变化。通过试验值和GRNN网络模拟值的对比,发现试验值和模拟值间相互吻合得较好,说明采用GRNN网络来模拟两分支管路中各自的阻力特性适应性较好。
摘要:研究了恒表面氧压静置式无限氧补偿条件下乳状液中亚油酸的氧化,通过综合考虑气液边界传质阻力、水相扩散、油水边界乳化剂膜边界层阻力、多不饱和脂肪酸(PUFA)自催化氧化反应动力学,建立了扩散-氧化数学模型。采用非对称正交配置法处理特殊边界,求解偏微分方程组,计算了氧化过程中乳状液中氧和亚油酸在垂直于液膜方向的浓度分布,计算方法快捷、有效;结合数学模拟试验和实验值,确定了气液界面氧的液膜传质系数和水相中氧的扩散系数。实验验证该模型能较好地拟合静置式无限氧补偿条件下乳状液中氧的扩散和亚油酸的氧化过程。
摘要:以对叔丁基苯酚、甲醛、二苯醚、乙酸乙酯等为原料,采用二步法合成了具有耐高温分解性能的对叔丁基杯[4]芳烃化合物。热质量分析发现,该产品的分解温度接近400℃。同时利用膨胀计方法测定了该产物的抗氧化性能,结果发现,对叔丁基杯[4]芳烃确实具有较强的抗氧化安定性能,其抗氧化安定能力与其质量浓度的1.15次幂成正比,可作为性能优良的耐高温抗氧化添加剂使用。
摘要:采用Anoxic/Oxic(A/O)工艺的浸没板式膜生物反应器处理城市生活污水。以PCR-DGGE和FISH等分子生物学方法对系统中的微生物学特性与膜污染的相关性进行了研究。结果发现:当MLSS为1.10×10^4 mg/L时,占据最大体积分数的污泥颗粒的直径为47.75μm,小于2μm的微粒子体积分数为1.01%,同时,动胶菌比例达到最高值36.5%,膜组件操作压力达最低值4.5kPa;而MLSS为2.05×10^4 mg/L时,占有最大体积分数的污泥颗粒直径为24.54μm,小于2μm的微粒子体积分数为2.07%,动胶菌占全菌的比例为最低值15.5%,同时膜组件的操作压力大于17kPa。结果表明,具有较佳的菌群多样性和较高比例动胶菌的活性污泥中,菌胶团的颗粒较大,且易造成膜孔堵塞的微小粒子相对较少,致使膜组件的操作压力降低。研究显示膜生物反应器中的微生物学特性也是膜污染的重要影响因素之一。
摘要:利用瞬态双热线法测量了243-403K温度范围内饱和液相甲基叔丁基醚的导热系数,并将实验数据拟合为温度的关联式。实验数据与导热系数关联式计算结果的标准偏差和最大偏差分别为0.30%和0.89%,导热系数的合成标准不确定度小于±1.0%。甲基叔丁基醚导热系数的实验研究为正在进行的甲基叔丁基醚替代物筛选提供急需的基础热物性数据,对改进汽油、柴油质量,提高油品的环境友好性及推广使用清洁燃料方面有重要价值。
摘要:纳米材料的形貌与团聚控制正成为研究的热点。以聚乙烯醇(PVA124)作为模板、采用液相沉淀法在常温下控制合成了特殊的链状纳米氢氧化钙。通过透射电镜、粒度分析和红外光谱表征表明该链状纳米氢氧化钙能以相对稳定的聚焦态存在,且PVA124与所制备的氢氧化钙间存在较强的作用,而并非简单的吸咐;电导率、紫外可见光谱、TG-DSC等表征表明,钙离子与PVA侧链羟基间存在络合作用,并通过示意图模拟以PVA为模板聚集形成纳米链状沉淀的过程。
摘要:对兼氧水解-加压接触生物氧化塔处理高含盐吡虫啉废水进行了试验研究。主要考察了兼氧水力停留时间、氧化塔压力、氧化塔容积负荷、农药废水含盐质量分数对系统运行效果的影响。结果表明:吡虫啉废水经水解预处理后,其COD从5000mg/L降至3500mg/L左右,可生化性明显提高,BOD5/COD由0.20升高到0.351;加压接触氧化塔在压力P为0.2-0.3MPa,体积负荷Nv〈18.2kg/(m^3·d)时,其COD去除率可达70%以上,其极限含盐质量分数可达2.8%;该组合工艺具有处理效果好、处理时间短、占地少、适用性强、耐盐性能好的特点,适用于处理高盐工业废水。
摘要:文中对新型陶瓷分散剂进行了研究,合成了不同配比的有机配位基甲基丙烯酸的铝锆偶联型分散剂。利用红外光谱对其结构进行表征及分析,通过扫描电镜、黏度测量等方法对分散效果进行了检测,并对分散剂的作用原理进行了理论分析。结果表明当分散剂加入质量分数为1.5%时,降黏幅度达到92.3%,沉降速度明显减慢,分散效果好。加入质量分数超过1.5%后,体系黏度,沉降速度趋于稳定值。此分散剂对硅酸锆具有较好的降黏效果,分散微粒的表面覆盖及包封效果优于其他分散剂,有望作为新型陶瓷分散剂应用于坯料和釉料的制备过程。
摘要:在40m^3/h部分变换中试装置上,采用铁铬系中温变换催化剂,以净化黄磷尾气为原料,经部分变换工艺直接制取甲醇合成气。研究结果表明:以净化黄磷尾气燃烧气为升温介质,负压和循环升温相结合是可行的升温与还原方法;催化剂宜采用二段填装;在汽/气体积流量比1.35—1.40、催化剂床层入口温度310—320℃、原料气流量30-32m^3/h的条件下可获得H2/CO体积流量比合格的甲醇合成气;催化剂床层平均温度随入口温度、蒸汽量和原料气量的增加而升高;中试装置连续运行130h,合成气中H2/CO摩尔比1.87—3.40。
摘要:针对宽沸程物系精馏分离的特点,提出了分段设计方法,即按浓度从进料到产品分段,每段分离的纯度不同,实现热量集成。温度-负荷曲线图(T-Q图)给出了温度与热负荷的变化关系,用于浓度分段以及加热点的选取。低浓段和高浓段的划分,简化了设计过程,对高浓段强调降低用能品位,对低浓段给出了热量集成的设计方法。等价T-Q图可简化计算,方便负荷分段、集成。最后通过实例对分段设计法进行了说明和验证。